循環水工業冷卻塔由3臺圓型逆流式并排布置,采用直聯式減速機(分為齒輪減速器、蝸桿減速器等)風機強制通風。風機為L42型,單塔水量設計為400 m3/h。配水系統為旋轉式布水器玻璃鋼布水管,玻璃鋼擋水板,填料為斜坡式淋水填料。
由于循環水含堿量大,水質差,旋轉式布水器長時間運轉容易引起布水器內軸承壞死,導致布水器不旋轉,冷卻塔淋水面積減少,散熱效率差。此外局部淋水也導致部分填料有坍塌的現象,形成約有60%左右的填料被堿垢堵塞,造成了氣水分布不均,形成水短路(電流不經用電器、直接連電源兩極)。使工業冷卻塔降溫效率明顯降低,難以滿足生產要求。
提高工業冷卻塔使用效率。確保淋水裝置布水均勻。在不改變冷卻設備主體結構的前提下,使冷卻的水溫差由原來的4~6℃提高到10℃以上,滿足生產要求.達到節能降耗的目的。改造措施:布水是否均勻是影響冷卻熱效率的主要因素之一。因此改造布水裝置直接影響著運行設備的降溫效果。改造后的布水裝置采用固定式,主管道使用廬108碳(C)鋼管,支管道使用痧50鍍鋅管,短接頭安裝三濺式噴頭。由原中心上水管又叫法蘭凸緣盤或突緣連接固定式布水裝置。
本次改造采用ABS整體注塑成型三濺式噴頭作為噴濺裝置,強度高,不易堵塞,濺散均勻,有利于水汽交換。每臺工業冷卻塔由6根布水管組成。鋼件加工完后采取了熱浸鍍鋅防腐措施’,鍍鋅后涂兩道環氧瀝青漆。管端與塔內壁間隙為25cm,三濺式噴頭距離填料間隙為50cm。布水管道上方用H38型拉擠玻璃鋼托架制作成網格整體架作為收水器支撐層。